一、爐體密封性的改進(jìn):

  退火爐改善前,爐門區(qū)域部分保溫棉脫落、下密封氧化鐵皮堆積、爐門關(guān)閉不嚴(yán)。通過更換保溫棉、定期清理氧化鐵皮和改進(jìn)爐門壓緊力等措施,使?fàn)t體密封性得到改進(jìn),且為下一步試驗研究打下基礎(chǔ)。

  二、區(qū)域性溫度不均改進(jìn):

  通過幾次小樣試驗,在同一層中由南到北依次放置9個試樣,共放置2~-3層,由歷次小樣的硬度來分析,大部分于A4點(diǎn)上的硬度偏低,存有普遍的規(guī)律性。

  通過現(xiàn)場查看,A4點(diǎn)區(qū)域墊鐵下方放置1塊耐火磚,用以防止鋼材彎曲,正是由于此塊耐火磚,妨礙了燒嘴的火焰熱量傳遞,導(dǎo)致A4點(diǎn)區(qū)域溫度偏高,硬度較低。后期清理后,小樣硬度恢復(fù)正常。

  三、爐溫控制適應(yīng)性改進(jìn):

  經(jīng)過比較工藝曲線與實際曲線,發(fā)現(xiàn)多數(shù)曲線在末后均出現(xiàn)了散尾現(xiàn)象。開始未對該現(xiàn)象引起重視,后來跟蹤發(fā)現(xiàn),在各區(qū)平均溫度接近或是低于設(shè)定的溫度時,臺車退火爐自動點(diǎn)火,補(bǔ)償溫度低的區(qū)域,加熱幾秒鐘后,點(diǎn)火停止,以此循環(huán)反復(fù)。當(dāng)出現(xiàn)散尾現(xiàn)象后,工藝還未結(jié)束前,燒嘴其實處于不工作狀態(tài),類似于自由爐冷,各區(qū)溫度即出現(xiàn)較大偏差,終端導(dǎo)致硬度不均。

  通過反復(fù)試驗,將冷卻速度由≤25℃/h降低到≤10~15℃/h,可保持大部分曲線均勻,并考慮到降溫過程中的溫度場變化,根據(jù)不同鋼種的相變溫度,將工藝結(jié)束溫度由650℃降低到550~600℃。

  四、其他管理措施的改進(jìn):

  采取將爐門區(qū)域增加了部分廢鋼,明確了裝爐量的范圍等管理性辦法,增進(jìn)了爐里溫度的均勻性,同時強(qiáng)化了設(shè)備的工藝能力。

  五、效果驗證:

  通過以上措施的實施,其硬度偏差從初期的40~60HB減少到了較好時的11HB,大大增進(jìn)了臺車退火爐硬度的均勻性。

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